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自主设计改造锅炉掺烧煤制气飞灰

发布时间:2023.01.10  浏览量: 254

         印尼宾坦氧化铝电厂,是为2000kt/a氧化铝配套的电厂,同时配套煤制气5×40000Nm³/h循环流化床煤气气化锅炉,在2000kt/a氧化铝达产时产灰量约240-260t/d,煤制气飞灰发热量在:5100Kcal/kg左右。前期1000kt/a氧化铝,煤制气飞灰只能直烧。一台炉燃烧量7-10吨/天(两炉),砖厂人工搅拌后每天需外埋50-60吨/天,而且前期设计采用间断送灰(一次间隔5分钟);在送灰时无喷吹管,每天堵灰数次,清理时比较费时还影响燃烧。在输送干灰时,还对周边环境产生扬尘污染。掺烧灰后锅炉本体、人孔、输灰管道阀门等处全部是黑灰,受热后经常出现自燃。外埋灰时,采用空压机泵出法,由于灰细、流动性大,扬尘和水面漂浮灰特别大;灰轻下雨后也经常被冲到地面,对当地的社会影响较为恶劣。为了解决以上问题,且达到煤制气煤粉灰全部燃烧目的,电厂在原煤制气飞灰掺烧系统上进行了升级改造,最终实现了煤粉灰全部消化。

    分别改造了仓泵加压系统、助吹输送系统、氮气和压缩空气系统、输灰系统逻辑方面,改造后的电厂与其相比能实现煤粉灰连续零外排、全部燃烧。该改造的成功,一是经济效益非常巨大;二是对周围的环保效益影响较大;三是收获了当地的良好社会风评效益